現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)性試驗(yàn):假如污水處理廠設(shè)計(jì)處理量為15萬t/d,處理裝置分設(shè)A,B,C三組氧化溝,聚合氯化鋁每組設(shè)計(jì)承擔(dān)5萬t/d的污水處理量。目前只有A溝和C溝進(jìn)水工作。由于種種原因,佛山三水區(qū)植物油皂角破乳劑行業(yè)發(fā)展契機(jī)與方向兩條溝自運(yùn)行以來都發(fā)生不同程度的污泥膨脹和泡沫,在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的投加次氯酸鈉和縮短泥齡試驗(yàn),專業(yè)破乳劑,除磷劑,聚合硅酸鋁鐵技術(shù)先進(jìn),檢測(cè)嚴(yán)格,價(jià)位更實(shí)惠,更有優(yōu)惠進(jìn)行中,歡迎咨詢.均在A氧化溝進(jìn)行。2003年春末進(jìn)行了投加次氯酸鈉試驗(yàn),持續(xù)2周,分別在6月5日和6月13日往氧化溝中投加了兩次NaCLO,次投加量約為25gCL/KgMLSS,第二次投加5gCl/KgMLSS左右;縮短泥齡試驗(yàn)從以前開始持續(xù)1個(gè)月,排泥將A溝的污泥齡從11~14天,逐步縮短到6~7天。S a佛山禪城區(qū) 呼吸系統(tǒng)防護(hù):可能其粉塵時(shí),聚合氯化鋁應(yīng)該佩戴自吸過濾式防塵口罩,緊急事態(tài)搶救或撤離時(shí),建議佩戴空氣呼吸器。 A林芝 Eh 消耗10萬噸/年的一水亞鐵+10萬噸的七水亞鐵10萬噸一水亞鐵生產(chǎn)12萬噸的聚合鐵,10萬噸七水亞鐵可以生產(chǎn)15萬噸聚合鐵,兩者共生產(chǎn)聚合鐵27萬噸/年。
廢酸酸洗過程中,隨著酸洗的進(jìn)行,酸濃度降低,鐵離子含量增加,酸清洗能力下降,達(dá)到一定值后,聚合氯化鋁酸洗液變成廢液。為達(dá)到環(huán)保排放要求,佛山禪城區(qū)破乳劑對(duì)人的危害,佛山三水區(qū)植物油皂角破乳劑行業(yè)發(fā)展契機(jī)與方向目前普遍采用中和法處理,即加堿中和后排放。該處理方式的缺點(diǎn)為消耗堿,增加費(fèi)用;產(chǎn)生廢渣,形成二次污染。因此,應(yīng)對(duì)酸及鐵離子進(jìn)行回收,做到零排放。j 該法是以工業(yè)亞鐵為原料,采用工業(yè)氧化后以工業(yè)濃氧化。FeSO4:HNO3為1:(0.20~0.3:(0.10~0.3,加入水量小于以上三者總量的20%,于0.1~0.2MPa下,攪拌中通入充足的空氣或氧氣,于50~70℃氧化,102~103℃水解聚合而成。反映周期在30~60min以內(nèi)。W 聚合氯化鋁的使用及包裝儲(chǔ)存講固體產(chǎn)品與常溫水按1:5-1:3(重量比)混合攪拌約30分鐘,藥品完全溶解后,破乳劑,除磷劑,聚合硅酸鋁鐵-鞏義市泰和水處理材料有限公司家30-40倍的清水稀釋或根據(jù)所需濃度稀釋呈后使用(源水濁度越大,二次稀釋加清水越多)。R優(yōu)惠 白色聚合氯化鋁水不溶物小,只有0.3%,普通的有1%以上。kE
氯化鈣加藥量對(duì)除氟效果的響在其他反應(yīng)參數(shù)相同的條件下,不同鈣離子濃度和氟離子濃度比值,來確定佳鈣離子投加量;隨著氯化鈣投量的增加,氟離子去除率直線上升,當(dāng)鈣離子濃度為氟離子濃度的4倍(質(zhì)量比)時(shí),去除率逐漸趨于平緩。此時(shí)剩余氟離子濃度為25mg/L。建設(shè)f 根據(jù)小試的投加比例,再計(jì)算出在污水池里的投加比例就可以了。H 聚合危害:無危物折疊毒理學(xué)資料急性毒性:大鼠經(jīng)口) 實(shí)驗(yàn)過程:先取10個(gè)燒杯,分別于燒杯中加入200ML印染廢水,再于燒杯中投加不同投加量的5%聚合鐵進(jìn)行水力攪拌30秒,攪拌速度全部在240r/min,攪拌30秒后再以70r/min速度攪拌5分鐘。攪拌結(jié)束后沉淀20-30分鐘。再對(duì)燒杯中的上清液進(jìn)行COD與色度,pH值的測(cè)定對(duì)比。m佛山禪城區(qū) 一種推論認(rèn)為,傳統(tǒng)藥劑直接投放與水中,其水解生成形態(tài)由于受到水質(zhì)等條件的制約,不能形成有效的絮凝形態(tài)和發(fā)揮其率,而聚合氯化鋁在人工的條件下預(yù)制生產(chǎn),可以達(dá)到預(yù)期的佳效果,投放入水即可發(fā)揮電中和及架橋的優(yōu)異絮凝作用,這種設(shè)想雖然有合理性,但并不一定完善,而且未得到實(shí)驗(yàn)證明,還有很大的研究空間。cG 白色聚合氯化鋁與普通聚合氯化鋁的區(qū)別白色聚合氯化鋁是由鋁粉與高純經(jīng)噴霧干燥加工而成,普通的聚合氯化鋁是采用自然沉淀后經(jīng)過輥筒烘干而成。